11月14日,國家能源集團平莊煤業(yè)元寶山露天煤礦對環(huán)錘式破碎機改造成功,有效減輕員工勞動強度,提高設備效率,降低成本支出,確保運煤生產(chǎn)線及時有效運行。
KRC-3000環(huán)錘式破碎機于2017年11月份安裝至元寶山露天煤礦312、322膠帶機,起到二次破碎作用。系統(tǒng)投入使用后,原設計結構存在缺陷,破碎機主軸驅動側軸承發(fā)熱,已發(fā)生2次主軸軸徑與軸承內(nèi)套產(chǎn)生膠合,每次需現(xiàn)場拆除轉子總成返廠修復,因維修工序復雜,員工勞動強度極大,2次修復工作共計用時53天,嚴重影響了日常生產(chǎn)作業(yè)效率和設備使用率。
針對此問題,該礦成立“一種環(huán)錘式破碎機”創(chuàng)新創(chuàng)效QC小組進行技術攻關,經(jīng)過反復研究,決定把現(xiàn)有庫存大載荷軸承作為主要更換配件,更換后可以增大軸向、徑向沖擊載荷,起到補償加工和安裝時出現(xiàn)的誤差作用,軸承正常磨損后,方便進行現(xiàn)場更換。利用原主軸二次加工處理,提升結構變化,對主軸原安裝軸承處進行擴寬并增加調整墊圈,保證改造后新軸承能安裝在原位置及定套軸承的調整空間。潤滑方式改為軸承油道直接注油,使?jié)櫥奢S承內(nèi)部潤滑充分,更好的形成油膜,使得腔體內(nèi)潤滑充分,提高使用壽命。
此項目投入使用后,環(huán)錘式破碎機運行平穩(wěn),軸承使用壽命延長,工期生產(chǎn)效率提高,維修工序的簡化大幅度減輕了員工的工作強度,減少了設備中斷影響時間,預計每年可減少檢修時間18天以上,節(jié)約維修成本26萬元,更換時間由原來的5天縮短至1天,可減少人工144個工日,為企業(yè)節(jié)支增效、安全穩(wěn)定生產(chǎn)奠定了基礎。
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