僅有單臺主變運(yùn)行的110kV興古變作為連接紅河電網(wǎng)與普洱電網(wǎng)的重要樞紐變電站,不僅供著綠春地區(qū)的負(fù)荷,還承擔(dān)著對普洱局110kV江城變#2主變供電的任務(wù),所以保證110kV興古變安全穩(wěn)定運(yùn)行一直是重點(diǎn)關(guān)注的問題。
2017年12月26日,紅河地調(diào)主網(wǎng)調(diào)控員監(jiān)控發(fā)現(xiàn)110kV興古變110kV系統(tǒng)電壓持續(xù)偏低,35kV系統(tǒng)、10kV系統(tǒng)電壓持續(xù)偏高,甚至越上限運(yùn)行;經(jīng)過現(xiàn)場投切電容器組后,仍無法改善電壓異常情況。針對上述情況,紅河地調(diào)方式組對11月25日-12月25日期間110kV興古變的運(yùn)行方式,有功、無功、電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計及分析,根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行計算得到12月24日主變高中壓側(cè)變比為3.01,高低壓側(cè)變比為10.39,與主變銘牌核對,此時對應(yīng)的高壓側(cè)檔位應(yīng)該是9檔,而系統(tǒng)顯示在1檔。方式組初步懷疑110kV興古變110kV#1主變分接開關(guān)存在故障,并將分析結(jié)果匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),隨即組織變電管理所進(jìn)一步對變壓器調(diào)檔分接開關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場檢查。
電力調(diào)度控制中心經(jīng)過潮流計算,并在綠春公司的積極配合下,于12月26日19:30及時調(diào)整了110kV興古變運(yùn)行方式,將110kV興古變110kV#1主變中低壓側(cè)斷路器轉(zhuǎn)為冷備用,將35kV系統(tǒng)負(fù)荷、10kV系統(tǒng)負(fù)荷分別轉(zhuǎn)由聯(lián)絡(luò)線供電。經(jīng)過調(diào)整后,110kV興古變35kV、10kV母線越上限運(yùn)行的情況得以消除,確保了電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,并有效避免了電壓偏高導(dǎo)致電氣設(shè)備損壞及由于電壓質(zhì)量問題對用戶造成潛在的經(jīng)濟(jì)損失。
12月28日08:26時-29日23:17時,110kV興古變110kV#1主變及三側(cè)斷路器停電,變電管理所對110kV#1主變有載分接開關(guān)進(jìn)行了試驗檢查及檔位變比測量等工作后,發(fā)現(xiàn)110kV興古變110kV#1主變有載分接開關(guān)齒輪箱損壞,對其進(jìn)行更換后缺陷消除,隨即110kV興古變110kV#1主變及110kV側(cè)101斷路器恢復(fù)送電。
12月30日02:06分,110kV興古變35kV系統(tǒng)、10kV系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行方式,110kV#1主變?nèi)齻?cè)恢復(fù)正常運(yùn)行后電壓越限情況徹底消除。
紅河地調(diào)在發(fā)現(xiàn)變電站母線電壓越限后,積極分析相關(guān)數(shù)據(jù),并及時優(yōu)化了電網(wǎng)運(yùn)行方式,提出針對性的技術(shù)解決方案,指導(dǎo)相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行缺陷處理。既確保了電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,又有效地避免了電壓偏高導(dǎo)致變電站主要電氣設(shè)備損壞而對用戶造成潛在的經(jīng)濟(jì)損失。