11月11日, 象鼻嶺水電站碾壓混凝土大壩整體澆筑至死水位1370米高程。該工程于2014年12月31日開始,建設歷時679天。
該電站碾壓混凝土雙曲拱壩最大壩高141.5米,壩頂弧長459.59米,厚高比0.247,弧高比3.248,屬于100米級高碾壓混凝土拱壩中技術難度較高,并逐漸向150米級、200米級深入發(fā)展的標志性工程之一。泄水建筑物由3溢流表孔和2中孔組成,泄洪表孔堰面為實用堰,堰頂高程1397.00米,孔口尺寸12×8米(寬×高),出口采用異型鼻坎挑流消能。中孔進口底板高程為1335.00米,孔口控制尺寸4×6米(寬×高),出口采用窄縫挑流消能。大壩下游設混凝土護坦及護岸等防沖結構。大壩混凝土工程量約64.3萬立方米,其中1370米高程以下混凝土工程量為48.9萬立方米,占比76.1%;1370米高程以下壩體高度102米,占比最大壩高(141.5m)的72.1%。
自工程伊始,該電站就以建成“精品大壩、科技大壩”為目標。為建成“精品大壩”,鼻嶺建管處抽調(diào)精兵強將果斷成立大壩工作組。通過科學手段,合理確定開采范圍和終采高程,強化施工組織措施審查,及時修正砂石系統(tǒng)設計缺陷,加強系統(tǒng)改造力度和激勵機制,優(yōu)化施工工藝,改進石粉含量不足問題,增加混凝土拌和站,規(guī)范混凝土運輸,優(yōu)化配合比并進行生產(chǎn)性試驗等措施,從料場、砂石系統(tǒng)、混凝土系統(tǒng)、骨料及半成品質量、運輸條件五個方面系統(tǒng)解決“糧倉”供應鏈保障問題。通過調(diào)整入倉道路,減少運距,減少垂直運輸,增加水平運輸,提高入倉強度,根據(jù)結構型式適時調(diào)整大壩分倉,優(yōu)化大壩固結灌漿工藝,變關鍵線路為非關鍵線路,減少交叉作業(yè)干擾,強化倉內(nèi)控制及通水冷卻等措施,從入倉道路、入倉方式、倉面設計、壩基固結灌漿工藝、溫控五個方面解決施工組織問題。同時,每天深入現(xiàn)場,掌握第一手資料,開展開倉前五方符合性聯(lián)合檢查,在每倉混凝土澆筑完成后定期總結。根據(jù)每倉特點適時動態(tài)調(diào)整等手段解決管理執(zhí)行力問題。
2016年3月~4月該電站創(chuàng)下寬緩河谷同類型大壩月上升17米、月澆筑9.7萬立方米碾壓混凝土澆筑紀錄,成功實現(xiàn)安全度汛。國家質監(jiān)總站兩次檢查,均評價壩體外形和質量良好。
為建成“科技大壩”,大壩工作組組織各單位梳理大壩技術難題,安排技術人員逐一攻關。目前該電站多個工程已立項并進入應用研究階段。且《一款雙曲拱壩專業(yè)測量放樣軟件的開發(fā)》獲評中電建協(xié)2016年度QC成果評審一等獎。《提高玄武巖人工砂石系統(tǒng)加工細骨料品質》獲評云南建協(xié)2016年度QC成果評審二等獎。
該電站大壩混凝土澆筑至死水位1370米高程節(jié)點目標的順利實現(xiàn),為下閘蓄水目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎。目前,大壩工程關鍵線路即將轉入表孔工程施工,該電站的建設者們將繼續(xù)發(fā)揚“三堅”精神,確保發(fā)電目標順利實現(xiàn)。