西南地區(qū)第一套高爐脫濕鼓風(fēng)系統(tǒng)日前在云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱紅鋼公司)正式投入使用。據(jù)悉,此系統(tǒng)投運(yùn)將使紅鋼公司煉鐵環(huán)節(jié)的節(jié)能降耗水平大幅提升,實(shí)現(xiàn)從源頭減少碳排放。
近年來,紅鋼公司高度重視企業(yè)內(nèi)部的節(jié)能減排工作,結(jié)合實(shí)際大力推進(jìn)節(jié)能先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。
據(jù)了解,在煉鐵工序生產(chǎn)過程中,煉鐵高爐鼓風(fēng)的水分含量和風(fēng)溫對(duì)煉鐵工序的燃料消耗及燃料消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生直接影響。氣象資料顯示,紅鋼公司所在地區(qū)空氣濕度高并且波動(dòng)大,對(duì)高爐煉鐵運(yùn)行的穩(wěn)定性及焦比、噴煤比的影響較大。在這樣的背景下,采用鼓風(fēng)脫濕技術(shù)實(shí)現(xiàn)工藝流程系統(tǒng)節(jié)能顯得尤為重要。
紅鋼公司3#高爐脫濕鼓風(fēng)系統(tǒng)項(xiàng)目在煉鐵廠建設(shè)制冷和脫濕系統(tǒng),建設(shè)統(tǒng)一的制冷機(jī)房。為降低高爐鼓風(fēng)中的含濕量,提高高爐運(yùn)行效率和降低高爐能耗,紅鋼公司根據(jù)氣象條件,確定脫濕系統(tǒng)采用冷凝法作為脫濕工藝。
冷凝法是采用冷凝方式在熱交換器中將空氣降溫,使之超過露點(diǎn),除去飽和水。鼓風(fēng)脫濕后可以穩(wěn)定鼓風(fēng)的濕分,消除大氣濕度波動(dòng)對(duì)高爐順行的不利影響,給高爐創(chuàng)造了一個(gè)“四季如冬”的生產(chǎn)條件,使風(fēng)機(jī)在夏季增加風(fēng)量13%以上,為高爐夏季高產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí),還可以提高爐溫,使高溫區(qū)下移,從而使?fàn)t況變得穩(wěn)定,塌料、懸料現(xiàn)象大幅度減少,甚至可以消除,有利于高爐穩(wěn)定順行,為煉鐵降本增效奠定了基礎(chǔ)。
采用鼓風(fēng)脫濕后,高爐鼓風(fēng)每減少1g/m3的水,可降低焦比1kg/tFe,節(jié)約大量焦炭,相當(dāng)于從源頭上減少了碳排放,降低生產(chǎn)成本,同時(shí)又減少了一氧化碳、二氧化碳和硫化物排放,有利于進(jìn)一步推進(jìn)節(jié)能減排。
自2017年8月起,紅鋼公司就開始了對(duì)煉鐵廠3#高爐脫濕鼓風(fēng)系統(tǒng)項(xiàng)目的試運(yùn)行,經(jīng)過對(duì)試運(yùn)行前后高爐生產(chǎn)的情況進(jìn)行比對(duì)分析,系統(tǒng)運(yùn)行期內(nèi)高爐焦比指標(biāo)改善明顯,可大大節(jié)約高爐的生產(chǎn)成本。
紅鋼公司相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人表示,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,紅鋼公司3#高爐脫濕鼓風(fēng)系統(tǒng)對(duì)降低高爐焦比、減少污染排放的作用將會(huì)更加凸顯,由此帶來的環(huán)境效益和企業(yè)效益也將進(jìn)一步釋放。
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西南地區(qū)第一套高爐脫濕鼓風(fēng)系統(tǒng)日前在云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱紅鋼公司)正式投入使用。據(jù)悉,此系統(tǒng)投運(yùn)將使紅鋼公司煉鐵環(huán)節(jié)的節(jié)能降耗水平大幅提升,實(shí)現(xiàn)從源頭減少碳排放。
近年來,紅鋼公司高度重視企業(yè)內(nèi)部的節(jié)能減排工作,結(jié)合實(shí)際大力推進(jìn)節(jié)能先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。
據(jù)了解,在煉鐵工序生產(chǎn)過程中,煉鐵高爐鼓風(fēng)的水分含量和風(fēng)溫對(duì)煉鐵工序的燃料消耗及燃料消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生直接影響。氣象資料顯示,紅鋼公司所在地區(qū)空氣濕度高并且波動(dòng)大,對(duì)高爐煉鐵運(yùn)行的穩(wěn)定性及焦比、噴煤比的影響較大。在這樣的背景下,采用鼓風(fēng)脫濕技術(shù)實(shí)現(xiàn)工藝流程系統(tǒng)節(jié)能顯得尤為重要。
紅鋼公司3#高爐脫濕鼓風(fēng)系統(tǒng)項(xiàng)目在煉鐵廠建設(shè)制冷和脫濕系統(tǒng),建設(shè)統(tǒng)一的制冷機(jī)房。為降低高爐鼓風(fēng)中的含濕量,提高高爐運(yùn)行效率和降低高爐能耗,紅鋼公司根據(jù)氣象條件,確定脫濕系統(tǒng)采用冷凝法作為脫濕工藝。
冷凝法是采用冷凝方式在熱交換器中將空氣降溫,使之超過露點(diǎn),除去飽和水。鼓風(fēng)脫濕后可以穩(wěn)定鼓風(fēng)的濕分,消除大氣濕度波動(dòng)對(duì)高爐順行的不利影響,給高爐創(chuàng)造了一個(gè)“四季如冬”的生產(chǎn)條件,使風(fēng)機(jī)在夏季增加風(fēng)量13%以上,為高爐夏季高產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí),還可以提高爐溫,使高溫區(qū)下移,從而使?fàn)t況變得穩(wěn)定,塌料、懸料現(xiàn)象大幅度減少,甚至可以消除,有利于高爐穩(wěn)定順行,為煉鐵降本增效奠定了基礎(chǔ)。
采用鼓風(fēng)脫濕后,高爐鼓風(fēng)每減少1g/m3的水,可降低焦比1kg/tFe,節(jié)約大量焦炭,相當(dāng)于從源頭上減少了碳排放,降低生產(chǎn)成本,同時(shí)又減少了一氧化碳、二氧化碳和硫化物排放,有利于進(jìn)一步推進(jìn)節(jié)能減排。
自2017年8月起,紅鋼公司就開始了對(duì)煉鐵廠3#高爐脫濕鼓風(fēng)系統(tǒng)項(xiàng)目的試運(yùn)行,經(jīng)過對(duì)試運(yùn)行前后高爐生產(chǎn)的情況進(jìn)行比對(duì)分析,系統(tǒng)運(yùn)行期內(nèi)高爐焦比指標(biāo)改善明顯,可大大節(jié)約高爐的生產(chǎn)成本。
紅鋼公司相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人表示,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,紅鋼公司3#高爐脫濕鼓風(fēng)系統(tǒng)對(duì)降低高爐焦比、減少污染排放的作用將會(huì)更加凸顯,由此帶來的環(huán)境效益和企業(yè)效益也將進(jìn)一步釋放。