為縮短機(jī)組啟動時間,提高機(jī)組效能,近日,永安發(fā)電公司對7號機(jī)組啟動過程進(jìn)行總結(jié),分析亮點(diǎn)與不足,提出管理提升措施,機(jī)組啟動總結(jié)再出發(fā)。
本次 7號機(jī)組點(diǎn)火啟動過程利用無煙煤倉補(bǔ)充床料,床壓控制較好,耗油量較少;采用輸煤系統(tǒng)+啟動床料系統(tǒng)同步上床料時間短,床溫升溫率控制較好,SO2控制實(shí)現(xiàn)不超標(biāo)。為進(jìn)一步消除管理漏洞,提升機(jī)組啟動效能,該公司提出4點(diǎn)舉措。
一是鍋爐點(diǎn)火前認(rèn)真對各油槍疏通干凈,使油槍霧化正常和油槍口徑準(zhǔn)確,確保啟爐過程床溫均勻上升;爐后脫硫系統(tǒng)灰斗裝灰到壓力9kPa左右,便于投入爐后脫硫系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)超低排放。二是鍋爐啟動煤質(zhì)穩(wěn)定,采用低水份和低硫份煤質(zhì),盡可能為褐煤,但褐煤燃燒NOX排放指標(biāo)較高,故煤倉煤位需合理控制,一但床溫穩(wěn)定盡早更換無煙煤。三是投煤后間斷投入石灰石系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán),分離器入口溫度達(dá)700℃時及時投入脫硝系統(tǒng)運(yùn)行,以降低啟動過程N(yùn)OX排放值。四是啟機(jī)前設(shè)備主人應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行全面檢查,各系統(tǒng)投入后,再次進(jìn)行一次全面設(shè)備檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。同時,值班人員無法處理的缺陷,應(yīng)立即聯(lián)系對口專業(yè)主管及生產(chǎn)部專工,必要時與廠家技術(shù)人員交流尋求技術(shù)支持,排除故障,確保機(jī)組按時啟動并網(wǎng)。
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為縮短機(jī)組啟動時間,提高機(jī)組效能,近日,永安發(fā)電公司對7號機(jī)組啟動過程進(jìn)行總結(jié),分析亮點(diǎn)與不足,提出管理提升措施,機(jī)組啟動總結(jié)再出發(fā)。
本次 7號機(jī)組點(diǎn)火啟動過程利用無煙煤倉補(bǔ)充床料,床壓控制較好,耗油量較少;采用輸煤系統(tǒng)+啟動床料系統(tǒng)同步上床料時間短,床溫升溫率控制較好,SO2控制實(shí)現(xiàn)不超標(biāo)。為進(jìn)一步消除管理漏洞,提升機(jī)組啟動效能,該公司提出4點(diǎn)舉措。
一是鍋爐點(diǎn)火前認(rèn)真對各油槍疏通干凈,使油槍霧化正常和油槍口徑準(zhǔn)確,確保啟爐過程床溫均勻上升;爐后脫硫系統(tǒng)灰斗裝灰到壓力9kPa左右,便于投入爐后脫硫系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)超低排放。二是鍋爐啟動煤質(zhì)穩(wěn)定,采用低水份和低硫份煤質(zhì),盡可能為褐煤,但褐煤燃燒NOX排放指標(biāo)較高,故煤倉煤位需合理控制,一但床溫穩(wěn)定盡早更換無煙煤。三是投煤后間斷投入石灰石系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán),分離器入口溫度達(dá)700℃時及時投入脫硝系統(tǒng)運(yùn)行,以降低啟動過程N(yùn)OX排放值。四是啟機(jī)前設(shè)備主人應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行全面檢查,各系統(tǒng)投入后,再次進(jìn)行一次全面設(shè)備檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時處理。同時,值班人員無法處理的缺陷,應(yīng)立即聯(lián)系對口專業(yè)主管及生產(chǎn)部專工,必要時與廠家技術(shù)人員交流尋求技術(shù)支持,排除故障,確保機(jī)組按時啟動并網(wǎng)。