截至5月7日,國家能源集團(tuán)準(zhǔn)能集團(tuán)設(shè)備維修中心工程機(jī)械車間采用重塑螺紋修復(fù)法解決了履帶接口內(nèi)螺紋無法修復(fù)的難題,現(xiàn)已安全使用300多小時(shí),使用狀態(tài)良好。
履帶式推土機(jī)在生產(chǎn)過程中,長期與土方、煤層、巖石摩擦碰撞,履帶板牙磨損較快,需定期將履帶從設(shè)備上拆卸焊接板牙,同時(shí),在進(jìn)行行走機(jī)構(gòu)大修和處理樞軸、邊銷滲油故障時(shí),需要拆卸履帶,而在拆卸履帶過程中,履帶接頭的螺紋孔屬于易損壞部位。 拆卸過程中,在螺栓的旋轉(zhuǎn)作用下,砂礫研磨劑啃噬螺孔內(nèi)細(xì)螺紋,僅2020年,螺紋孔受傷造成履帶接頭損壞造成設(shè)備停機(jī)200多小時(shí),成本增加10多萬元。
針對(duì)這一問題,該車間QC小組建立專項(xiàng)攻關(guān)課題,展開大調(diào)研活動(dòng)、集思廣益,尋求破解問題方法,制定了多個(gè)可行性方案,通過現(xiàn)場反復(fù)試驗(yàn),最終決定對(duì)已經(jīng)磨平或缺失的螺紋采用點(diǎn)焊的方法修補(bǔ),用絲錐重新攻螺紋,為了防止螺距改變,補(bǔ)焊與攻絲交替進(jìn)行,最后用新螺栓進(jìn)行試裝和預(yù)緊,最終解決了螺紋孔修復(fù)難題。
今年以來,該中心以提效降障20%的目標(biāo),以維修創(chuàng)新、技改技革為著力點(diǎn),以問題為導(dǎo)向,針對(duì)檢修中的瓶頸開展專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)。同時(shí),大幅度提高獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步增強(qiáng)職工的凝聚力,助力“七個(gè)準(zhǔn)能”建設(shè)。?
評(píng)論