6月5日,國家能源集團國神公司河曲電廠1號機組通流改造汽輪機沖轉一次成功,軸振/瓦振最大值4.8絲,最小值1.7絲,遠低于國家優(yōu)秀值標準7.6絲,是東方電氣集團近年承接全國200余臺機組通流改造項目中的最好成績,領先國內同類型機組。
圖為汽輪機沖轉實時數據
1號機組原汽輪機為亞臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、凝汽式汽輪機,經過長時間運行,高壓缸效率與設計值相差3.32%,中壓缸效率與設計值相差1.3%,存在靜葉、動葉氣動性能不佳,高中壓通流級數偏少、各級焓降分配不合理,低壓內缸剛性不足,啟動過程振動超標等問題。為落實“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略要求,高標準打造清潔高效機組,該廠特利用機組A修機會實施通流改造。
圖為工作人員齊心協力安裝設備
本次改造工期85天,投資約7000萬元,對汽輪機高、中、低壓通流各級進行優(yōu)化設計,包括優(yōu)化A、B低壓缸進汽結構,使蒸汽紊流度減小,速度分布更加均勻,改進氣動性能;對低壓缸排汽導流環(huán)的排汽型線進行優(yōu)化設計,提高低壓缸出力和效率。通過改造提升汽輪機汽缸效率,降低汽封漏汽損失、汽輪機熱耗、機組的供電煤耗,實現節(jié)能增效,將滿足汽輪機在不同時期帶滿負荷運行及機組調峰的要求。
圖為各級人員檢查施工作業(yè)情況
改造期間,該廠超前謀劃,精心部署,多次召開現場技術討論會,強化溝通與協調,從進度排定、人員配置、施工節(jié)點與工藝要求、質量體系運作、物資供應等方面進行全方位協調,做到檢修過程標準化、文明施工規(guī)范化、技能水平專業(yè)化;充分借鑒兄弟單位在通流改造項目中暴露出的問題與不足,成立專項組織機構,緊抓“保安全、抓質量、提效率”這一主線,對設備入廠檢驗、制造質量與工藝等進行全面檢查,監(jiān)督技術措施及施工方案按標準執(zhí)行,優(yōu)質高效安全地完成了改造施工任務。
施工結束后,該廠反復梳理、協調解決影響機組啟動的問題,運行人員改為“12小時”輪班制,有序完成了主汽門嚴密性試驗、DEH帶閥門混合仿真試驗、發(fā)電機氣密性試驗及機爐電大聯鎖等多項試驗任務,進行升速、摩檢、中速暖機、定速3000轉暖機等操作,汽輪機一次沖轉成功,各項參數指標均達到國內領先水平,為降低機組供電煤耗、提升汽輪機運行經濟性和穩(wěn)定性、開啟新的效益增長點、低碳綠色發(fā)展打下堅實基礎。
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